该企业前身为民营企业,在工艺、设备管理和产品质量管控方面一直存在问题,且长期得不到解决。这些具体体现为:煤粉燃烧器问题多,老式燃烧器一次风机功率大、耗电量大、一次风掺入量大、火焰火力强度不够,造成煤耗、电耗偏高,熟料质量也受到影响;篦冷机能力不够,熟料不能得到很好的冷却,出篦冷机熟料温度偏高,熟料中的矿物发生晶型转变,制约了回转窑产能的发挥,影响了熟料的质量;出磨生料细度控制不合理,只控制80微米筛筛余,不控制0.2毫米筛余,而这部分粗生料易烧性差,影响熟料游离氧化的吸收;生产用煤发热量偏低,煤热值只有5000千卡/千克上下,这种热值的煤对于回转窑的煅烧、熟料质量的提升、煤耗的降低都不利,是影响熟料成本的主要因素之一。
张凤元带领辅导小组进驻企业后,通过调研、座谈、实地考察检验等形式,迅速把握了汪清工厂这些问题,对症下药,一一整治:更换煤粉燃烧器,彻底解决煤粉燃烧问题,降低煤耗电耗,提高了运行质量;针对篦冷机冷却能力不足问题,辅导小组套用北方水泥其他成员企业的小诀窍,在篦冷机一段增加四台冷却风机,提高熟料急冷速度;针对出磨生料细度控制项目不全问题,辅导小组指导企业增加0.2毫米方孔筛筛余指标的控制,并将该项控制指标定为小于1.2%,提高了窑的产量与质量;针对生产用煤热值偏低问题,辅导小组督导企业提高进厂煤热值,确保入窑煤粉热值在5400千卡/千克以上,从而大大降低煤耗、提升生产水平。
2013年初,张凤元带领辅导小组赶赴该企业进行现场辅导。辅导员小组进厂后,对工厂的各种原燃材料、半成品、熟料质量进行认真分析、充分论证,提出了一项精妙的方案:将生料配料由三组份增加为四组份,即在原先的石灰石、页岩、铁矿石外增加一定比例的硅石做硅质原料,从而补充了原料中不足的成分,很好地弥补了质量低下的缺陷。
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